這幾年,我國的煤炭洗選加工業(yè)隨著煤炭工業(yè)的發(fā)展取得了很大的進步。全國選煤廠的入選能力已接近6億噸,原煤的入選比例達到40%左右。與此同時,對選精煤的質(zhì)量也提出了更高的要求,希望生產(chǎn)灰分和水分更低的精煤,以滿足出口和國內(nèi)市場的需求。降低煉焦精煤水分,主要是降低浮選精煤的水分,這是當(dāng)今選煤廠迫切要解決的問題。幾年來國內(nèi)先后成功地開發(fā)了用于浮選精煤脫水的加壓過濾機和精煤壓濾機,取得了較滿意的效果。但也應(yīng)該看到,這兩種設(shè)備還存在著投資較大、系統(tǒng)較復(fù)雜、占地面積較大等缺點。而沉降過濾式離心機在選煤廠應(yīng)用于煤泥和浮選精煤脫水多年,具有產(chǎn)品水分低、處理能力大、占地面積小、沒有輔助設(shè)備、系統(tǒng)較簡單和適于物料濃度變化范圍大等優(yōu)點。
一、沉降過濾式離心機的工作原理和性能分析
沉降過濾式離心機是一種連續(xù)生產(chǎn)的固液分離設(shè)備,其工作原理是:當(dāng)物料進入離心機轉(zhuǎn)鼓內(nèi),在離心力的作用下,物料中的固體顆粒沉降在轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁上,而液體和少量難沉降的微細(xì)顆粒從溢流口排出,成為離心液。固體顆粒由螺旋送到過濾段。由于螺旋和轉(zhuǎn)鼓之間有一定的轉(zhuǎn)差,物料得以進一步脫水,zui終產(chǎn)品從排料口排出。
影響沉降過濾式離心機工作效果的主要因素有:一是離心強度。即物料所受離心力與重力的比值,主要取決于轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速。早期離心機轉(zhuǎn)鼓的速度為700-1000r/min,離心強度為500-700。隨著新材料和新技術(shù)的不斷出現(xiàn),目前離心機的轉(zhuǎn)鼓速度達到1500r/min,其離心強度可達到1400。小型離心機的轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速達3000r/min,離心強度達到2500以上。從而大大提高了固液分離效果,并降低了產(chǎn)品的水分。二是離心機的結(jié)構(gòu)參數(shù)。如轉(zhuǎn)鼓長度與直徑的比例,即長徑比;推料螺旋和轉(zhuǎn)鼓之間的轉(zhuǎn)速差;溢流堰的高度;過濾段錐角和螺旋螺距的大小以及篩孔尺寸等。三是被分離物料的性質(zhì)。主要是物料的粒度與粘度。隨著物料中細(xì)粒級含量的增加,當(dāng)物料中-0.045mm粒級含量超過40%時,產(chǎn)品水分和離心液濃度迅速增加,固體產(chǎn)率和脫水效率明顯下降。粘度增大,離心效果也變差。
沉降過濾式離心機在選煤廠可應(yīng)用于浮選精煤和原生煤泥的回收與脫水。在同樣物料條件下,其產(chǎn)品水分比加壓過濾機、真空過濾機和壓濾機均要低,相對處理能力要大,具有較滿意的應(yīng)用效果。
二、我國沉降過濾式離心機的發(fā)展?fàn)顩r
20世紀(jì)80年代以前,國內(nèi)選煤廠只有從前蘇聯(lián)引進的YⅡM-1型和國產(chǎn)WX-1型沉降式離心機,在一些選煤廠應(yīng)用于煤泥和尾煤的脫水,取得了較好的效果。但由于零部件壽命較短、檢修維護工作量大等問題,未能得到很好的應(yīng)用。
為解決浮選精煤水分偏高的問題,上世紀(jì)80年代初我國開始研究沉降過濾式離心機,*WLG900型樣機于1983年在靈山選煤廠投入使用,并通過了技術(shù)鑒定。以后在全國選煤廠推廣應(yīng)用了20多臺,但由于其結(jié)構(gòu)上存在的一些問題,機械加工的精度不夠,造成了差速器使用時間短,螺旋和篩網(wǎng)磨損快,檢修又比較困難等,致使該離心機未能得到進一步推廣應(yīng)用。針對該機型存在的問題,從1986年開始,我國開發(fā)WLG-1100×2600型離心機。該機在株洲選煤廠用于浮選精煤脫水,當(dāng)入料平均濃度為21%、入料灰分平均為7.76%、入料中-0.045mm粒級物料平均為42.8%的條件下,處理能力為21.16t/h,產(chǎn)品灰分為7.12%,水分為22.12%,比58m2盤式真空過濾機低2個百分點,生產(chǎn)能力高了2.7倍。雖然該機使用效果不錯,但由于受到WLG900機型的影響,也未能推廣使用。
20世紀(jì)80年代初,為提高我國的選煤機械水平,在引進設(shè)備的同時,引進了一些設(shè)備的制造技術(shù),沉降過濾式離心機就是其中的一種。我國引進了美國BIRD公司的圖紙和技術(shù),產(chǎn)品的型號定為TCL型沉降過濾式離心機,并在一些選煤廠應(yīng)用,但使用的數(shù)量也不多。
我省馬蘭選煤廠、斜坡選煤廠使用了沉降離心機脫水,都收到了較好的脫水效果,大大提高了處理量。
沉降過濾式離心機在煤泥和浮選精煤脫水中有明顯的優(yōu)點,但近些年始終未能得到大范圍的推廣和應(yīng)用,分析原因,主要有以下幾個方面:
*,我國自行設(shè)計研究的WLG型離心機,由于受到當(dāng)時的技術(shù)水平、材料和制造工藝的限制,使其在生產(chǎn)應(yīng)用中出現(xiàn)一些問題。離心機的結(jié)構(gòu)參數(shù)、零部件使用壽命、處理能力和使用中的工藝參數(shù)等方面與國外同類離心機均有一定的差距。
第二,在制造精度、加工工藝和材料等方面均達不到設(shè)計要求,不能保證制造質(zhì)量,從而影響了離心機正常的使用和壽命。
第三,研究制造單位不能根據(jù)出現(xiàn)的問題和用戶的要求,不斷地*和改進產(chǎn)品的結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品的質(zhì)量;有的制造廠售后服務(wù)跟不上,出了問題不能很快解決,影響了離心機的推廣使用。
三、發(fā)展建議
為了在選煤廠推廣應(yīng)用的煤泥脫水設(shè)備,建議要做好以下幾方面的工作:
1.在充分調(diào)查研究當(dāng)前國內(nèi)外沉降過濾式離心機狀況的基礎(chǔ)上,充分肯定以往機型的優(yōu)點,分析其缺點,找出原因,優(yōu)化國產(chǎn)離心機的主要結(jié)構(gòu)參數(shù)。
2.加強離心機前期試驗研究工作。在有條件的研制單位,要應(yīng)用現(xiàn)場煤樣,進行充分試驗,進一步優(yōu)化有關(guān)的離心機結(jié)構(gòu)參數(shù)。
3.在研究確定方案的過程中,應(yīng)以設(shè)備的可靠運轉(zhuǎn)為基礎(chǔ),技術(shù)上的*為前提。要加強研究、設(shè)計、工廠和選煤廠之間的結(jié)合,充分聽取各方面的意見,并組織專家進行論證,以確保方案的可靠性和可行性。
4.制造廠應(yīng)提高機加工技術(shù)水平,確保離心機的制造精度,保證離心機的質(zhì)量可靠,技術(shù)上應(yīng)達到*水平。
5.進行工業(yè)性試驗的選煤廠要對離心機的主要參數(shù)進行考核,并對相關(guān)的工藝開展研究,進一步降低離心液的濃度和產(chǎn)品水分,并提高檢修維護水平。
總之,沉降過濾式離心機是一種的脫水設(shè)備,在選煤廠有著很好的推廣應(yīng)用前景。應(yīng)該加快開發(fā)研究進度,為選煤廠的煤泥脫水,降低選精煤水分,提供新型的的裝備。